Φ90m圓形堆場堆取料機回轉(zhuǎn)軸承密封設(shè)計
單紹仁
(安陽中聯(lián)水泥有限公司)
我公司石灰石預(yù)均化堆場采用ф90m圓形堆取料機進行堆取料作業(yè),使用一年后出現(xiàn)堆料機回轉(zhuǎn)電機電流高跳停故障,經(jīng)過現(xiàn)場檢查是軸承進灰造成軸承運轉(zhuǎn)阻力大使得電機電流高跳停,柴油清洗軸承后正常運轉(zhuǎn)。隨后出現(xiàn)多次相同故障,均采取清洗辦法處理,但這都是應(yīng)急措施。我們經(jīng)過分析設(shè)備結(jié)構(gòu),進行了軸承密封設(shè)計并利用設(shè)備大修機會進行改造安裝,從而徹底解決了軸承進灰造成的故障。
01 存在問題及原因分析
堆取料機結(jié)構(gòu)見圖1,堆料機回轉(zhuǎn)支架通過上下端回轉(zhuǎn)支承與其他部件連接,堆料機回轉(zhuǎn)電動機帶動堆料機往返擺動布料。
圖1 ф90m圓形堆取料機
設(shè)備巡檢時發(fā)現(xiàn),當堆料機回轉(zhuǎn)擺動時上端支承部位有“吱、吱”的響聲,同時回轉(zhuǎn)電動機發(fā)熱及電流高直至跳停,電動機額定電流1.7A,跳停時電流達到2.1A。
檢查上端支承軸承,發(fā)現(xiàn)軸承下面有油從軸承流出,而軸承上面被積灰覆蓋,見圖2。分析認為,上端軸承垂直安裝,物料順進料皮帶溜子下落產(chǎn)生揚塵,加上空氣中含有粉塵,日積月累軸承上面堆滿粉塵(投產(chǎn)到發(fā)生故障,崗位工沒清理過該部位)。隨著軸承的轉(zhuǎn)動,粉塵向下逐漸進入軸承內(nèi)部。軸承潤滑油從軸承外圈中間加油孔打進后,潤滑油不能將粉塵向上擠出,只能向下流出,從表象看軸承潤滑充足。隨著時間的延長,進入軸承內(nèi)部的粉塵越聚越多,堆料機回轉(zhuǎn)電動機運行阻力隨之越來越大,所以電動機發(fā)熱、電流高,直至跳停。將軸承上面的積灰清理后用柴油從軸承上面清洗軸承,軸承清洗后堆料機運轉(zhuǎn)正常。
圖2 軸承積灰示意圖
分析認為,軸承上下端均沒有密封,軸承下面有潤滑油流出可以防止粉塵從下面進入軸承,而軸承上面粉塵可以進入軸承內(nèi)部。軸承沒有密封引起軸承進灰是造成堆料機故障的根本原因。
02 軸承密封設(shè)計
根據(jù)堆料機故障的產(chǎn)生原因,需對軸承增設(shè)密封裝置。用薄鋼板將堆料機進料溜子與堆料機回轉(zhuǎn)支架封閉(見圖3新增密封板);用薄鋼板制作成迷宮密封,靜密封與進料皮帶機固定支架用螺栓連接,動密封與堆料機進料溜子上端法蘭用螺栓連接(見圖3新增迷宮密封)。軸承上部涂抹潤滑脂;動、靜密封內(nèi)部填有潤滑脂,定期清理更換動、靜密封槽內(nèi)潤滑脂,以防潤滑脂與灰塵變硬后影響迷宮密封的運轉(zhuǎn)。
圖3 軸承新增密封后示意圖
03 使用效果
采取上述措施后,在軸承原來的潤滑系統(tǒng)正常工作的同時,定期打開軸承靜密封清理、更換密封槽內(nèi)的潤滑脂,使用至今兩年多時間堆料機運轉(zhuǎn)正常,軸承密封效果良好。
來源:《水泥工程》2017
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